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“创新”QC小组的精心“调理” 硬3号机组单班增产3.5大箱
发布时间: 2019-12-16
产量上不去,消耗下不来,停机是常态在内蒙古昆明卷烟有限责任公司卷包车间,硬3号机组是个老大难。不过,今年下半年,该机组产量突飞猛进,每班至少增产3大箱卷烟,单班产量

  产量上不去,消耗下不来,停机是常态……在内蒙古昆明卷烟有限责任公司卷包车间,硬3号机组是个“老大难”。不过,今年下半年,该机组产量突飞猛进,每班至少增产3大箱卷烟,单班产量达到40大箱,一举摘掉了“老大难”的帽子。

  硬3号机组“摘帽”,离不开“创新”QC小组的精心“调理”。

  硬3号机组是今年年初由一台运行十余年的ZJ17机组改造而成的,投产以来,产能一直上不去。今年6月,卷包车间将“硬3号机组提速”这块硬骨头交给“创新”QC小组来啃。

  接到任务后,“创新”QC小组立即行动起来。他们对硬3号机组产能低下的原因进行深入分析研究,做好数据统计,找出故障原因,以期对症下药。

  小组通过综合分析,认为影响硬3号机组单班产量的主要原因是机速低、故障多,处理故障占用时间较长,挤占了实际生产时间。为此,小组明确了“在保证产品质量的前提下尽可能提高设备速度;通过局部改造降低故障性维修时间,延长实际生产时间”的具体攻关方向。

  “我们统计了连续15个班次的故障性停机时间,发现平均单班次需要花费约93.4分钟进行故障性维修。”小组电气技术骨干张建波介绍说,小组通过分析、测算,预计可以将机组整体产能提升10%左右。

  目标确立后,大家迅速行动起来。

  针对设备VE部分在高低速转换时不定时无规律堵烟丝的问题,负责电气攻关的3位组员认真清洁了电机碳刷,仔细观察后,发现其中一台电机运行不够理想。他们更换了一台新电机,又调整了光电开关位置及放大器灵敏度,修改了VE停止针辊时的机器速度。机械部分攻关与电气部分配合默契、齐头并进,更换和调整了提升输送带上的齿形片、吸丝尼龙带张紧气缸和张紧轮轴承。

  针对机组运行中堵搓板、跑条、拼接纸易断、激光打孔等故障,小组成员们细心研判,对症下药,仔细调整分烟轮间隙,清理调整打胶系统,调整相关部件的检测灵敏度,优化激光打孔保养流程,消除风压不稳定现象。

  经过近半个月的攻关和调试后,硬3号机组速度由每分钟4300支提升至4900支,峰值机速达到每分钟5200支;停机次数减少近一半,处理故障时间减少约45分钟;单班产量由34.9大箱增加至38.4大箱,提高3.5大箱,达到了预定目标。

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