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常德烟机公司通过改进渗碳工艺 延长零件使用寿命
发布时间: 2019-12-16
10月21日,在常德烟草机械有限责任公司钣金热表车间的渗碳炉前,质检员华仁杰正在一一对120件齿轴零件进行渗碳质量检测,质量尖兵QC小组的六名成员围坐在旁边等待检测结果。 本批

  10月21日,在常德烟草机械有限责任公司钣金热表车间的渗碳炉前,质检员华仁杰正在一一对120件齿轴零件进行渗碳质量检测,“质量尖兵”QC小组的六名成员围坐在旁边等待检测结果。

  “本批零件渗碳质量合格率100%,连续5批废品率为0。”华仁杰竖起了大拇指,“当年渗碳工艺合格率不足40%的难关真被你们给攻克了啊!”

  渗碳工艺可以使零件获得较高的表面硬度、耐磨性及疲劳强度,延长使用寿命。如果渗碳工艺不过关,零件的使用寿命将受到非常严重的影响。

  为提升零件渗碳工艺质量,2018年年初,常德烟机公司购进了一台新式渗碳炉。但使用新设备后不久,车间生产的两批齿轴零件连续出现渗碳后不合格,平均合格率仅为38%。这不仅严重影响了烟机产品装配的后序工序,还给企业造成了数万元的经济损失。

  “造成批量不合格的原因到底在哪里呢?”车间技术员酉芳敏召集高级操作工李仁栋、涂国斌,并邀请主管工程师田阵云等人,寻找问题原因,探讨解决办法。

  通过两个月的现状调查,他们发现齿轴渗碳质量问题是由于零件渗碳层深度严重超差导致的。那么,是什么原因导致渗碳层深度严重超差呢?

  经过分析,他们列出操作者技能水平不够、原材料不合格、工艺参数不合理、渗碳气体流量不合理等10条可能影响渗碳质量的原因,并确定了碳势测量不准确和工艺参数不合理这两个要因。

  为优化碳势测量方法,小组成员们首先进行除碳和定碳处理。他们在每一批零件渗碳加工完毕后,通过吸尘器清扫、充分燃烧积碳等方式,彻底清除炉膛内部的残余积碳。在此基础上,小组成员对炉膛进行了十次定碳试验,采用钢箔法进行结果计算,确定定碳工艺参数。在空炉状态下,渗碳炉按照正常的渗碳工艺流程升温、造气,当炉内气氛稳定、氧探头显示碳势到达强渗阶段碳势并保持30~60分钟后,用镊子将定碳片从无水乙醇取出吹干,放入定碳杆的杆头中。然后,将定碳杆插入炉中渗碳,在强渗气氛中保持20~30分钟,再将定碳杆抽出,在定碳口冷却至室温后将定碳片取出,得到可靠的实验数据,并由此修正氧探头的系数。

  为优化工艺参数,小组成员设置了880℃和910℃两个渗碳温度,共进行了20组渗碳实验,观察并比对金相和硬度梯度检测,最终找到了最佳的渗碳工艺参数:910℃。

  数十次的实验和数据记录分析是枯燥乏味的,但收获满满。在接下来一年多的试运行中,零件合格率均达到了100%。此次QC小组活动的成功不仅降低了企业的水、电、气等生产消耗,更节约了人力物力,减少了资源的浪费,提高了产品质量,对于公司的成本控制和精细化管理有着显著的意义。

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