“不用再担心设备停机,感觉工作更‘有滋有味’了呢!”近日,在江西中烟工业有限责任公司赣州卷烟厂卷包车间,见到正在统计设备运行数据的维修工卢春玉,ZJ17卷接机操作工李莎风趣地说。
而就在半年前,该机组操作工和维修工还联合“诉苦”呢:“太难了!卷接机已经故障停机好几次了,每次看到滤嘴掉落我这心里都一悬,生怕又要停机。能不能想办法解决一下?”“出现故障引发停机,不仅影响设备有效作业率,还会造成原辅材料浪费。处理故障也只能通过吹扫清洁的方式,治标不治本。”
原来,赣州卷烟厂接装机以YJ27机型为主,由于使用年限较长,该机型运行过程中有时会出现滤嘴掉落问题,掉落的滤嘴积累到一定数量,就可能堵塞传输系统,引发设备停机。
去年以来,赣州卷烟厂加快推进设备管理精益化,针对“YJ27接装机滤嘴掉落故障次数高”这一课题,组建了“有滋有味”QC小组,由技术骨干卢春玉牵头,囊括设备、工艺、检测等多个岗位人员,集中力量进行攻关。
小组首先对滤嘴掉落故障进行现状调查分析,发现故障问题主要出自滤嘴供给系统,而且出现频次呈现周期性。对设备运行和维修情况进一步分析发现,每次设备拆卸维修后,故障频次就会大幅降低,但过不了多长时间,故障频次又迅速攀升。可见,仅仅依靠规范设备维修保养,无法从根本上解决故障问题。小组成员绘制YJ27滤嘴供给系统流程图,排查风险点,统计分析故障类型,发现占比最高的故障为并行鼓轮故障,高达84.5%。
针对这个“罪魁祸首”,小组成员绘制鱼骨图分析,找到13项末端因素。之后,又运用模拟实验、线性回归分析、控制图等方法,对13项末端因素逐条进行要因确认,最终确认了两个要因:滤嘴行程不足和滤嘴吸附偏移。随后,小组召开专题研讨会,针对两个要因进行分析讨论,找出了问题症结:并行鼓轮鼓体结构和吸风阀结构设计存在不足。
改进鼓体和吸风阀结构成为小组迫切需要解决的问题。他们广泛查阅资料,经过一次次讨论,产生一个个设想,并利用3D仿真软件进行动态模拟,计算鼓体负压吸附能力和滤嘴吸附受力,得出了最优通道位置和直径大小;分析吸风阀工作原理,运用黄金分割法确定了最优吸风范围。同时,小组从安全性考虑,在吸风阀上设计了一段加强筋,这样既不影响鼓轮吸风,又能提高吸风阀结构强度,保证人员及设备安全。
改进方案完成后,小组成员根据加工图纸制作了改进部件,并进行了上机测试。跟踪检测结果显示,YJ27滤嘴掉落故障频次大幅降低,由之前的3.3次/班下降至0.6次/班,单箱原辅材料降耗明显,每年可节约费用达到113.94万元。为使此次活动成果更易于推广应用,“有滋有味”QC小组还将操作规程、设计图纸等进行了标准固化。
今年7月,经过层层评选,“降低YJ27接装机滤嘴掉落故障频次”QC课题入选全国烟草行业第三十届优秀质量管理小组成果发布会,并荣获二等奖。该项目还获得两项国家实用新型专利,并在广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂进行了推广改进测试,效果良好。